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淺談中纖板生產(chǎn)線水洗設(shè)備的改進(jìn)

    

      我廠中密度纖維板生產(chǎn)線原來設(shè)計(jì)能力為3.9萬m3/a。自1997年投產(chǎn)以來,通過對(duì)各工段工藝、設(shè)備的改進(jìn)和改造,到2000年產(chǎn)量已達(dá)到了5.1萬m3/a。在剛開始投產(chǎn)時(shí),影響生產(chǎn)能力的主要是水洗系統(tǒng)。為此,我廠自行組織了有關(guān)人員對(duì)水洗系統(tǒng)的設(shè)備、電氣、工藝進(jìn)行了改進(jìn),取得了很好的效果。

    1. 原水洗系統(tǒng)的工藝流程和設(shè)備的主要技術(shù)參數(shù)

    原工藝流程簡(jiǎn)圖如圖1所示口設(shè)備的主要技術(shù)參數(shù)見表1。

   


    2. 原水洗系統(tǒng)存在的主要問題

    ①振動(dòng)下料不均勻,特別是輸送濕木片時(shí)易引起木片風(fēng)機(jī)的輸送風(fēng)管和風(fēng)口堵塞,使輸送木片能力與生產(chǎn)能力不相匹配.

    ②由于循環(huán)水泵供水能力不足,以及貯水罐水位不足,導(dǎo)致沖洗木片的水量不足,常引起雜物分離器堵塞木片。

    ③由于木片泵輸送能力不足,當(dāng)木片槽中的木片濃度過大時(shí),則引起木片泵及其輸送管道的堵塞。

    由于上述幾點(diǎn)主要原因,導(dǎo)致生產(chǎn)過程中經(jīng)常出現(xiàn)待料的情況,大大限制了產(chǎn)量。而排除堵料故障時(shí)一般每次都需1 -2h,因此增加了生產(chǎn)成本并降低了產(chǎn)品的質(zhì)量。

    3. 改進(jìn)措施

    ①經(jīng)過我們的仔細(xì)觀察發(fā)現(xiàn),風(fēng)管和風(fēng)口發(fā)生木片堵塞都是由于木片太濕或送料過多,造成木片在風(fēng)口中堆積過多,導(dǎo)致輸送風(fēng)量不足所引起的。為了能夠提前發(fā)現(xiàn)有木片堆積的情況,我們?cè)陲L(fēng)口的側(cè)壁上安裝了一個(gè)接近開關(guān),當(dāng)有木片堆積時(shí),開關(guān)能感應(yīng)到并發(fā)出信號(hào),使木片停止輸送。

    ②原來的木片輸送風(fēng)管由于彎頭過多,角度不合理,經(jīng)過重新布置后減少了風(fēng)機(jī)的輸送阻力.

    ③改進(jìn)了振動(dòng)下料槽,使下料角度和擋料板位置更合理,保證了下料基本穩(wěn)定。

    ④原系統(tǒng)中木片槽的液位傳感器只是與木片輸送皮帶聯(lián)鎖,現(xiàn)改為與雜物分離器聯(lián)鎖,這樣在木片停止輸送后,避免了由于在振動(dòng)篩、木片風(fēng)管中還有許多木片而有可能引起雜物分離器進(jìn)一步堵塞的情況。

    ⑤為了解決木片濃度過大、循環(huán)水泵能力不足的問題,我們把脫水螺旋回水管分為兩路:一路回到貯水罐;另一路直接回到雜物分離器,并安裝了手動(dòng)截止閥,用于調(diào)整水量的分配,保證水量的穩(wěn)定和充足.在開始調(diào)試過程中,通過將截止閥調(diào)整到一個(gè)合適的開度,降低了木片槽中木片的濃度,達(dá)到了正常生產(chǎn)的目的。改進(jìn)后的工藝流程簡(jiǎn)圖見圖2。

   


    ⑥為了提高輸送能力,更換了木片泵,同時(shí)改裝了空氣開關(guān)等電氣設(shè)備.新木片泵主要技術(shù)參數(shù)如下:

    流量:5100L/min;電機(jī)功率:55kW;轉(zhuǎn)速:1500r/mina

    ⑦為了解決貯水罐有時(shí)缺水或出現(xiàn)假水位而引起堵料的問題,我們把貯水罐的水位計(jì)低水位報(bào)警設(shè)定值由原來的85%改為98%以上,并與雜物分離器聯(lián)鎖,當(dāng)水位低于98%時(shí),立即停止雜物分離器及其前面的電機(jī),以停止送料.同時(shí)污水泵由原來的時(shí)開時(shí)停改為現(xiàn)在的連續(xù)運(yùn)行,以保證連續(xù)地向貯水罐補(bǔ)充污水,溢流出來的水再回到污水池中循環(huán)利用.這樣不僅實(shí)現(xiàn)了污水的零排放,保護(hù)了環(huán)境,而且大大節(jié)約了水資源和生產(chǎn)成本.

    4. 結(jié)論

    ①水洗系統(tǒng)經(jīng)過這次改造,取得了明顯的效果,采用合理的控制系統(tǒng),基本實(shí)現(xiàn)了木片堵塞提前報(bào)警,減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,受到了操作者的好評(píng)。

    ②基本上消除了堵塞的情況,保證了生產(chǎn)的連續(xù)性。

    其技改是十分成功的,不但提高了木片的供給能力,而且改造費(fèi)用低、時(shí)間短,為我廠中纖板生產(chǎn)線大幅度超產(chǎn)提供了保障,并取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益。

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